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南炼化芳构化装置催化剂活性恢复取得效果

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发布时间:2002/3/31 12:02:06

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    据悉,5万吨/年的芳构化装置,是南充炼油化工总厂的效益装置,年产高标号汽油近4万吨。但该装置使用的催化剂受钠离子污染,活性受到影响,致使产出汽油的辛烷值和收率降低,效益减少。为了解决这一问题,南充炼油化工总厂组织了攻关组,按照厂部研究的催化剂恢复方案,对芳构化装置三个反应器的催化剂分别进行了活性恢复处理,并对装置物料平衡和汽油辛烷值稳定等指标进行了标定。经过几个月的努力,目前,芳构化装置的催化剂恢复和标定工作已经结束。在此期间,芳构化车间一方面严格按照预定方案配置溶液,清洗催化剂,一方面维持正常生产。职工们克服了因催化剂活化含水量高而造成的设备结焦腐蚀严重,需要增加干燥剂、脱硫剂再生次数,操作难度增大等问题,精心操作,准确计量,确保了生产平稳,标定数据真实准确。
    芳构化汽油标定的数据显示,催化剂活性处理后,汽油辛烷值由86.5提高到90.0,增加3.5个单位;总液收率由93.9提高到95.1,增加了1.2个百分点。催化剂的活性恢复,有效延长了催化剂的使用寿命,降低了生产成本;同时,由于汽油辛烷值提高,减少了添加剂投入,每吨产品可节约成本100元,并可增加高标号汽油产量。几项效果合计,每年可为工厂增效450万元以上。

来源:勤加缘化工在线/2002-2-27

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