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1#6000高温季节的调整方法 肖恩亭 1#6000空分原设计空气量为41000㎡/h,随着近期气温的逐渐升高,空气中的温度增加,使空气量减少,系统压力降低,气温最高的几天气量最多在3600m3/h,系统压力降至0.42mpa,严重影响了设备的生产和制氩系统的工艺稳定。针对以上影响生产及工艺波动的原因,根据车间要求,根据具体情况,对设备进行了系统调整和观察,并起到了良好的效果,我们具体的调整过程主要有以下方法: 1由于气温的升高,系统压力降低,膨胀机效率下降,(温降只有34度),勉强能维持正常的工艺生产,根本没有多余的冷量。为此,我们考虑把以往膨胀空气旁通进板式氮—6伐全关,改成使用空—3阀,使一部分膨胀空气通过污氮管进液化器,其目的是:(1)部分冷量被液化器回收,使返流气体温度升高,(2)尽量减少液空的汽化率,为精馏提供更多的原料液空,保证了稳定生产。 2全关液空去上塔(调—3阀),因为下塔压力最低在0.42mpa ,在未全关该阀前,有时下塔液空很勉强打到粗氩二塔,严重时会造成氩系统的大幅度波动,为此,我们从工艺角度考虑,全关调—3阀,尽量提高下塔的操作压力,同时开打液空去二塔冷凝器V701阀,使液空液位在高限运行。其目的是减少二塔因液空液为波动造成的工况波动,使之始终保持馏分稳定在7000m3/h左右。另外,从调整入手,适当开大V708阀,增加液空的循环量,保证一定的换热温差,以此来增加和稳定粗氩量,从而保证其产量。 3减少进上塔的膨胀气量,提高氮气产量,在为调整前,进上塔膨胀气量在4500m3/h左右,当时馏分只能稳定在8—9%Ar左右,馏分不敢提高否则会造成工艺轻微的“氮塞”现象,几乎每周发生二、三次。针对上述情况,我们分析认为,应减少进塔的膨胀空气量,适当增加氮产量,因为进塔的膨胀气量过大,会导致膨胀空气进上塔以上的塔板的汽液比减少,分离能力减弱,使氩馏分的含氩量减少,含氮量升高,随后我们减少了进上塔的膨胀量在3000m3/h ,氮气产量增加了1000m3/h ,虽然这部分空气的氧和氩会损失掉,但是改善了膨胀空气进口以上塔板的精馏效果,氧和氩的提取路并没有减少,并且使氩馏分升高至10—12%Ar而不发生“氮塞,”同时液氩的产量也有提高 4现在冷量对一号六千来说十分宝贵,我们想方设法来减少其冷量损失,为此,我们尽量减少环流量,目的是提高板式的中部温度,减少热端温差,减少热端的复热不足损失,从而保证了冷量的合理利用。 5通过对V711的改造,使余气排放量大大减少,同时也减少了氩的损失,提高了氩的产量。 6稳定工艺操作,为保证高温季节的工艺稳定,我们严格要求值班人员在操作过程中,动作幅度要小、慢、勤观察,特别是在调馏分及温度时,要求产量波动幅度要小,对板式的中部温度严格控制在范围之内,不许有大的波动,以此来保证馏分及整个工艺的稳定。 通过对设备以上的调整,我们现在认为是可行的,同时效果也是明显的,我们和去年同期的产值量相对比,通过调整后,都有明显的提高,而且工艺生产也较稳定。仅氩的产量和去年同期的每天3.3立方左右,到现在的每天4立方多,仅此一项每天净增产液氩0.8m3/h左右,同时,氧的产量也比去年同期有所提高。看来效果也比较明显,所生产的付产品收入十分明显。 2003/8/13
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