2#6000压氧系统脱脂和改造
史宏强
内容提要: 本文对2#6000制氧机压氧管道和氧压机放空总管被大量机油污染后的清洗,脱脂的方法步骤及效果的鉴定进行了较详细的论述
关键词:氧气管道。机油。污染。清洗。脱脂。油痕分析
2002年12月16号20点10分,我车间三号压缩机在压送氮气时,一级气缸内(西)突然发生剧烈振动,值班人员紧急仃车后检查发现沿气缸填料函处有油渗出,拆卸进排气阀后发现气缸内有大量润滑油,判断分析为活塞杆断裂,造成大量润滑油进入管网系统(因为活塞杆采用是中空通油系统工艺)。造成了我车间压氧系统全部被污染,,使制氧机失去了送氧能力。
针对上述情况,,我们组织了以车间主任为首的突击队,制订了以下方案,进行抢修和改造。
一、 三号压缩机全部解体脱脂
我们和机修车拆卸了两个一级气缸,一级冷却器,二级气缸,二级冷却器,三级气缸及所有活塞组件,进排气阀和相连管路,焊接了两个大容器,利用天车吊起进行浸泡脱脂。
但是,由于一级进气缓冲器,二级进气缓冲器,三级排气缓冲器相对地形复杂,结构复杂,难以拆卸下来进行脱脂(如 图),它的形状俗称为“口小肚子大”的特点,不易脱脂,我们扬水泵进行抽吸四氯化碳,在容器口设置盲板,利用灌洗的方法进行脱脂,但是容器本是“凹“字形结构,四氯化碳灌洗后难以放出更新,我们便用在容器最底部钻孔的方法,使脱脂用过的四氯化碳放出,完成后用丝堵密封。
用这种方法,反复进 行了三次脱脂,物理试验已不见油迹,
二、 与1#2#压缩机相关联的被污染管道的脱脂:
由于我车间三台压缩机是共享一条放散管路和消声器的,所有放空管道相连,所以三号压缩机进油仃车放空后,从然有油进入放空系统,造成放空管路及消声器的污染。
如图:
我们利用消音器在室外较高的位置,在消声器下二米处钻了一孔,由此灌注四氯化碳,在三号机放空阀处设置出口阀门,当四氯化碳充满后,可从密封气管路上观察到,仃止充灌,从而进行脱脂。
此外,在三号机全部回装完成后,在消声器下打孔处注入四氯化碳,启动三号机,进行对消声器进行冲洗脱脂。
这种方法脱脂也进行了三次 。
三、 改造三号机,使之成为氮压机
为了保证以后设备的安全运行,我们经过讨论,改造三号机,使之成了氮压机,以后不再压送氧气。
将三号压缩机的氧气入口阀电解除,(电磁阀)并在氧气进口管道上加置盲板,与低压氧管路脱离。
增设3#压缩机单独放空管路,与总放空管路脱离,放空从而单独进行,保证了2#1#压缩机的安全运行。
送氧阀拆除,并加盲板封死隔离,空与压氧系统脱离,最大限度的保证了空分安全。
经过以上脱脂,我们在以下几点取样分析化验:1.一级进气口处 2所有气缸活塞气阀 3所有卸的管路 4.三号机放空阀 5.总放空管两端 6.3#机小回流处,后用油份浓度分析仪测定为20-30mg/m2,低于标准的120mg/m2,符合标准,脱脂符合要求。
我们共计用了二十几天,耗用了37桶四氯化碳,共计11000公斤,因四氯化碳为有毒溶剂,大家在工作中经常出现中毒症状,如恶心呕吐,但是我们克服困难,终于完成了任务,保证了安全送氧。经实践证明,我们的脱脂和改造是科学合理及安全有效的。