氩槽回气不畅分析处理及充槽车操作注意事项
杨建国
2#14000制氧机液体储存系统共有液体储槽6个,其中液氧,液氮,液氩储槽各有1个25米3和200米3储槽。其中25米3储槽各配备一台增压器。
一、储槽介绍:
1 、 25米3液氩储槽技术参数:
有效容积:25米3
外型尺寸:内径2420mmx高7720mm
设计压力:0~0. 85MPa
200米3液氩储槽技术参数:
有效容积:200米3
外型尺寸:内径5012mmx高11200mm
设计压力:0~41kpa
2、 仪表控制报警清单:
LIAS2203:200米3液氩储槽液位指示报警联锁
报警值:10000mm
联锁值:10100mm
联锁结果:液氩计量罐排放伐HV—702伐关闭。
PICA2203:200米3液氩储槽压力指示报警
报警值:35kPa 高于38kPa控制2003液氩储槽回气伐v—2205打开。高于41 kPa,V2204安全阀打开,泄压。负压到-250Pa,V2204安全阀打开,充压。
LIA2204:25 米3液氩储槽液位指示报警
报警值:200mm/5700mm
PICA2204:25米3液氩储槽压力指示报警
报警值:0.78MPa
高于0.8MPa控制25米3液氩储槽增压伐v—2211关闭。
高于0.82MPa控制25米3液氩储槽回气伐V—2214打开。
3、大、小氩槽压力控制
1)、小氩槽压力控制
小氩槽压力原为自动控制,V2211:25米3液氩储槽增压伐,V2214:25米3氩气回精氩塔伐,这两个阀门为自动调节阀,半程控制,共同控制小氩槽压力,输出为50%时,两个阀门全关,超过50%,回气阀V2214开始开启,增压伐V2211保持关闭,100%, V2214全开。小于50%,增压伐V2211开始开启,回气阀V2214保持关闭,0%,V2211全开。当压力小于设定压力时,回气阀开始关闭至全关后,增压伐开始开启,直到达到设定压力为止。当压力高于设定压力时,增压伐开始关闭至全关后,回气阀开始开启,直到达到设定压力为止。
现在因回气阀V2214取消,压力无法自动控制。
2)、大氩槽压力控制
大氩槽压力一般通过回气自动调节阀V2205自动控制,设定压力为38 kPa,压力低于此值,V2205关小。压力高于此值,V2205开大,全开,压力仍不下,只能采取手动开放空阀V2205泄压。
二、大、小氩槽回气不畅的处理
2#14000制氧机投产时,发现大、小氩槽回气均不畅。
1、大氩槽正常工作压力38kPa,高于41kPa,安全阀V2204起跳。2#14000制氧机制氩正常,投用大氩槽,投回气时,发现回气阀V2205全开,大氩槽压力高达43kPa(微机指示),安全阀V2204不起跳,为了安全起见,我们采取部分放空法,这样使一部分氩蒸气浪费,十分可惜。后发现就地压力表只有31kPa,通知仪表重新校表,确定微机指示偏高12kPa。按正确指示操作,设定压力38kPa,回气阀V2205开度只有18%。问题得以解决。
2、小氩槽回气不畅的处理
1)、25米3氩槽回气不畅,即不能满足在25米3氩槽内汽化的氩气完全返回精氩塔。要使25米3氩槽内蒸气完全回收,回气压力太高,达到300kPa,这样的压力既影响液氩往氩槽里流,又影响中压氩泵运行。控制在250kPa时,虽然不影响中压氩泵,但需部分放空,很是浪费。所以,我们一般投用大氩槽,小氩槽备用。
2)、影响:
1)、25米3氩槽内的压力达到300kPa时,可造成计量罐内的液氩不能正常进入25米3氩槽。
(2)、因中压氩泵的进口管道与计量罐的排液管道是同一根管道,25米3氩槽内的压力达到300kPa时,将造成计量罐内的液氩不下流,使中压氩泵气蚀,不能运行。
(3)、25米3氩槽内的压力设定为250kPa时,部分要通过测满伐放空,氩气不能完全回收,是一种较大的浪费,
(4)、小氩槽不投用,影响充槽车尾气回收。
3)、问题原因:
⑴、回气管道细,设计时该管道内径只有25mm,致使该管道阻力大。
⑵、回气管道太长,有近20米,致使回气管道阻力大。
⑶、排液真空管内有冰块,堵塞排液管道,致使该管道阻力大。
⑷、回气管道上的止回伐阻力大,造成25米3氩槽回气不畅。
⑸、回气伐V—2214阻力大,造成回气不畅。
4)、检查及处理:
⑴、针对第1,2种情况,是生米已做成熟饭,不易改造,改造代价太大。
⑵、针对第3种情况,采用过干燥气体反吹加温,应该不存在。
⑶、针对第4种情况,在检修期间,把止回伐去掉了,投运后,问题依旧。
⑷、针对第5种情况,检查方法及处理
第一步,把25米3氩槽内的压力全部卸掉。
第二步,把V—2214伐氩槽侧伐兰拆开。
第三步,把V—2214伐全部打开,用粗氩气返流通过V—2214伐,并用手感觉气量大小。用心记住。
第四步,把V—2214伐氩槽侧伐兰回装。
第五步,把V—2214伐回精氩塔侧伐兰拆开。
第六步,用粗氩气返流通过V—2214伐回精氩塔侧伐兰,并用手感觉气量大小。用心记住。
第七步,比较V—2214伐氩槽侧伐兰处气量与V—2214伐回精氩塔侧伐兰气量,感觉其大小。
第八步,通过比较,发现V—2214伐氩槽侧伐兰处气量与V—2214伐回精氩塔侧伐兰气量相差较大。
第九步,确定回气伐V—2214阻力大,DN25这么细的管,走的还是气体,没必要设一个调节阀。
第十步,去掉回气伐V—2214。
第十一步,做一直通管连接。
5)、处理后效果:
在25米3氩槽不升压充车情况下,完全能满足生产工艺要求,25米3氩槽压力在36kPa时,小槽内氩蒸气就可顺利回到精氩塔。问题得以解决。
三、液氩生产及槽车充装方法
1、液氩生产
因为小氩槽没有尾气回收伐,所以槽车尾气只能回到大氩槽,在大氩槽液位太低时,充车不能回收尾气,否则因为槽车有背压,使大氩槽的液氩不能充进槽车内。所以在液氩销售旺季,液氩储存量很少时,液氩就往小槽生产。小氩槽充车时,把小氩槽压力升到0.2MPa,液氩仍往小槽生产,槽车尾气接到大氩槽。这样可确保液氩生产,液氩充车,氩槽蒸气回气,槽车尾气回收均正常。液氩销售淡季,液氩储存量较大时,液氩生产,大、小槽可任选。
注意事项:小氩槽回气管现没有止回阀,临时停车要及时关闭V754阀,防止污染小氩槽的事故发生。小氩槽内压力较高时,回气阀开时要缓慢,防止因回气量过大,造成粗氩塔工况波动。
2、槽车充装方法
1)、充装前的准备工作:
(1)操作人员接到通知或充车票时,请司机签字,并询问司机上次充装介质,验票,确认槽车是否有余压,若无余压则应先充压化验纯度,纯度合格方可充装,不合格则需置换,置换需经厂同意。
(2)了解车况,即是否检修过,是否抽过真空,是否有泄露现象。
(3)槽车停放应尽可能使罐体保持平稳并防止滑动,在充装过程中槽车应为停车状态。
2 )、 200米3氩槽生产,200米3氩槽充车操作
(1 )分别安装充装真空软管和尾气回收软管。
(2)置换回收管道:打开大氩槽置换阀,槽车放空阀,3分钟后关闭大氩槽置换阀,打开回收阀,开始向200米3氩槽回收槽车尾气。
(3)置换充液管道:打开贮罐排液阀,充液管道置换阀,待置换阀见液后关闭置换阀。
(4)待槽车压力接近零时,缓慢打开槽车上部,下部进液阀,开始充装。
(5)槽车充装过程中应有专人在现场监护,保持充装过程安全。
(6)充装过程中若槽车压力过高,无法正常充装,则应暂停并继续回收尾气,待压力下降后继续充装操作。
(7)当槽车接近充满时(通过液体液位差确定)关闭槽车放空阀,回收管道尾气阀,将回收管道排气后拆卸尾气回收管。
(8)打开槽车测满阀,并根据槽车压力确定放空阀的开度。
(9)以槽车测满阀见液作为槽车充满的标志,迅速关闭槽车测满阀、放空阀、上部进液阀、下部进液阀以及储罐排液阀,打开充液管残液排放阀,待排放完充液管内液体后,结束充液操作。
(10)整理并回收充装工具软管、接头、铜圈等。
(11)核实充装数量,完整记录,若槽车实际充装量严重不足,则应查找原因并考虑是否需要补充。
3)、25米3氩槽生产,25米3氩槽充车操作
(1)分别安装充液真空软管和尾气回收软管。
注意:(a) 因25米3氩槽没有尾气回收接口,所以尾气回收软管要接到200米3氩槽尾气回收阀处。
(b)25米3氩槽升压充车时,压力不能太高,否则,将造成计量罐内的液氩不能正常进入25米3氩槽及使中压氩泵串气。也可在25米3氩槽充车时,将液氩倒换成200米3氩槽生产。
(c)因25米3氩槽回气伐V—2214已去掉,所以一定要把25米3氩槽回气截止伐关闭,否则将影响升压。
(2)置换回收管道—打开氩槽置换阀,槽车放空阀,3分钟后关闭氩槽置换阀,打开回收阀,开始向200米3氩槽回收槽车尾气。
(3)置换充液管道—打开贮罐排液阀,充液管道置换阀,待置换阀见液后关闭置换阀。
(4)待槽车压力接近零时,缓慢打开槽车上部,下部进液阀,开始充装。
其它步骤同上。