1#6000NM3/H制氧机仪控改造
晁安民
一 改造原因
我厂1#6000制氧机是杭州制氧机厂八十年代产品,空分所使用仪表为西安仪表厂生产的气动III型仪表。压缩机使用仪表为动圈式和力矩式测温仪。机组的联锁和报警系统采用中间继电器完成,仪表的精度和稳定性极差。自1986年建成投产使用,虽然能够满足工艺上的需要,但是随着使用时间的增加,特别是1#6000无氢制氩改造后,该仪控系统对生产工艺越来越难以满足,主要存在以下问题:
1、 本套共一是全国第一套板式自清除系统、填料塔无氢制氩设备,主塔和氩塔都对工艺参数要求不能波动过大,否则使生产紊乱,仪控系统无法满足要求。
2、 日常维护工作量非常大,同等型号的制氧机使用DCS仪控系统或电动单元组合仪表所需维护人员一般为3-5人,而该仪控系统需要维护人员5-8人,且劳动强度较高。
3、 仪表的指示精度较低,调节滞后大,给操作人员的正常操作带来很大困难。
4、 所需备品备件量较大,增加生产成本。
5、 故障率高,常因仪控故障造成不必要停车,给公司生产组织带来很大困难,造成的经济损失难以估算。
1999年我厂对1#6000制氧机从工艺上进行了改造,把原来的有氢制氩改造成无氢制氩,这样工艺上对仪表的检测精度、调节速度及可靠性提出很高的要求,原有的仪控系统从根本上不能满足工艺的生产需要,因此,我们决定对原有的仪控系统进行改造。
二、确定改造方案。
改造本着以下原则:
1、 确保满足工艺生产需要,且可靠性高。
2、 尽量降低、节省改造投资,尽可能利用原有的测量管线。
3、 追求高的性能价格比,保证长期运转经济性能好。
4、 操作、维护方便。
若采用先进的DCS控制系统,改造方案较简单,技术成熟,但是改动的地方太多。所有的仪表盘都要去掉。仪表的管线要重新布置,还要牵设到土建施工,工期较长。从生产来讲是不允许的。改造投资较大。仅仅DCS系统就需用100万左右。加上管线、变送器、阀门定位器及材料,需要资金100万左右。整个改造下来将耗资近200万,因此方案不可取。
采用机架式组合仪表,这种仪表能够满足工艺需要,改造动的地方相对小,投资也不太大,但该仪表的可靠性和精度相对较差,且为仪表行业淘汰产品,所以该方案也不可取。
通过对现行仪表投运的情况,安装布置的分析研究,并进行针对性的考查核算,决定采用控制联锁系统,用PLC可编程控制器代替继电器,报警采用声控式报警器,变送器用EJA智能型变送器,阀门定位器用电气阀门定位器,调节器用日本产UT320调节器。指示记录仪用英华达无纸记录仪。这样改造后的特点是:改造工作量小,建设工期短,改造费用较低。旧的仪表管线可以利用。改造的核心部分即自动调节系统联锁控制系统。优点如下:
1、 提高自动调节器的质量,保证工艺的调整稳定性。
2、 提高联锁的安全可靠性,避免了联锁误动作造成的不必要的停车。
3、 提高工艺参数的准确性。
三、改造过程
改造于是1999年10 月中旬开始,仪控系统要提高各种仪表的安装,必须要严格执行有关要求和规范。为降低成本,改造项目遵循“尽可能利用原有的管线及设备”的原则,认真编制施工方案,细心拆除、精心安装。
(一) 改造设备的现场施工,主要有以下几个方面:
1、 对不可利用仪表及管线拆除工作须按相应图纸的原则和要求进行。对可利用的管线要做好记录,以备在安装时避免错误,不得无计划的任意拆除。
2、 新设备的安装必须按照相应技术资料,标准和规范进行,并达到相应的技术要求。
3、 对改造的仪控系统应画出相应图。
4、 对不改造的仪表进行正常的检验维修。
(二)改造施工内容如下:
1、旧设备的拆除
(1) 拆除原有调节阀上的气动阀门定位器。
(2) 气动III型变送器。
(3) 需改造的盘装仪表。
(4) 联锁系统所用的电器无器件。
2、绘制相应管线布置图,架装管线应按相应的技术要求进行架设。
3、设备的安装:
(1) 电器阀门定位器的安装。
(2) 变送器的安装。
(3) 盘装仪表的安装。
(4) PLC的安装及程序的编写。
(5) 信号电缆的铺设。
(6) 信号仪表管的安装。
(7) 盘内控制及信号线布置接线。
四、调试和投用。
整个仪控系统安装完工后,进行管线的校对,确定无误进行送电。我们按照仪表专业的技术校准的规范,对仪表及二次仪表进行校验,对各个调节阀进行调校,对各个仪控联锁进行调试校验,运行各个PLC可编程控制器,检查所编程序是否满足工艺要求。
2000年元月18日,仪控系统调试完成,随后空分开车,各仪控系统先后投运。运行状况良好,很好的满足了工艺的要求。
五、改造后的特点:
我厂1#6000Nm3/h制氧机仪控系统的改造是相当成功的,具有投资少,工期短,技术含量高,效果、效益显著。从运行情况看,运行稳定,操作方便,保证工艺生产的需要。