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腈纶厂回收车间现有离心机两台,均为卧式螺旋卸料沉降离心机,其中一台是 1988年开工时随整套设备由日本引进的,另一台于2001年 5月由日本进口,均为日本 TAN ABE公司生产,主要技术依靠西德 F loffwegwerk公司的生产技术。 回收车间在整个腈纶厂的主要作用是对硫氰酸钠系统中进行除杂、提浓,最后将浓度达 56%的硫氰酸钠溶液送往聚合车间以供配制纺丝原液。在整个腈纶装置的物料循环中,硫酸钠和硫氰酸钠一起在其中流转,近 90%的硫酸钠在结晶分离这一步实现与硫氰酸钠的分离,硫酸钠的平衡都要靠离心机的分离作用来实现,所以在整个回收装置中,离心机起着至关重要的作用,就如同人的肾脏一样,排除杂质,保证血液的清洁流转,离心机的分离效果好坏,直接影响着全车间甚至全厂的平稳生产和长周期运行。 将硫酸钠在结晶工序中进行分离的原理是这样的:因为硫酸钠在硫氰酸钠溶液中溶解度很低,易生成晶体,故将提浓后的硫氰酸钠液经过沉降槽停留沉降,使硫酸钠晶粒在沉降槽底部逐渐长大(硫酸钠含量约为13%~15%),离心机的作用就是将底部溶液中的硫酸钠晶体分离出去(其中仅有一小部分被打去蒸发五效做晶种),分离出的固相经溶解罐溶解,打去延迟污水岗由树脂进行置换并吸附其中的硫氰酸钠,废液外排。若离心机的分离效果不好,固相分离物中硫氰酸钠含量过高,超出污水树脂的吸附能力,并且环保要求外排污水中硫氰酸钠含量不得大于 200ppm,车间不得不将含高浓度硫酸钠的硫氰酸钠倒入系统重新提浓回收,久而久之,硫酸钠含量会在系统内越积越高,最后导致蒸发、结晶两大系统的生产波动,从而影响腈纶装置的正常生产运行。 由以上分离原理可知,在回收装置中,离心机分离效果注重的是固相的干燥度,即分离出的固相中含有的硫氰酸钠越少则分离效果越好,下面,就从离心机的工作原理开始,对离心机分离效果不理想的原因进行分析并寻找相应的解决方案。 1)工作原理:卧式螺旋卸料离心机在回收装置用于悬浮液的固相浓缩,为柱-锥组合型,由两个独立回转的转子组成,一个为圆柱-圆锥型无孔转鼓,一个为带有螺旋叶片的螺旋,二者同轴水平地套装在一起。离心机的转筒为逆时针旋转,转鼓与其内的螺旋同心同向旋转,转鼓速度稍快于螺旋。当悬浮液由进料管导入螺旋内腔,经分配口进入转鼓的沉降区(圆柱型部分),在离心力作用下,比重较大的固相物沉积在转鼓内壁,被螺旋叶片推出沉降区,通过干燥区由转鼓小端排出,被澄清的分离液沿螺旋叶片通道流向转鼓的大端由溢流孔排出,悬浮液的固、液两项由此得到分离。
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