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帖子主题:A301型低温低压氨合成催化剂技术之二
楼主:violet [2002/11/8 9:59:04]
1.4 瑞士卡萨利公司在跟踪A301型催化剂2年后,99年卡萨利公司总裁访问了我公司,并与我们签订了共同开发国际、国内市场协议。A301型催化剂经卡萨利公司全面检测后,认为A301型至少比国际商业催化剂性能提高10%,并专门向河北迁安化肥厂发了推荐函,认为迁安化肥厂在改造装置中如能改用A301型催化剂,则可: ·降低反应器出口压力:在同等条件下由145巴降到136巴。 ·提高反应器出口氨浓度:在同等条件下由20.25%提高到21.04%。 ·综合节能约45000大卡/吨.NH3。 经我公司与卡萨利公司的共同努力,A301型催化剂已出口到俄罗斯,准备应用于30万吨大型合成氨装置。 2 A301型催化剂的低温高活性 2.1 由于氨合成反应是个平衡反应,目前工业应用中传统催化剂使用温度都较高,然而根据测定到475℃时转化率已达到92.6%,要进一步提高出口氨浓度,必须提高低温下的催化剂活性,A301型催化剂在15.0Mpa,3×104h-1,H2/N2=3:1实验室条件下,450℃、425℃、400℃出口氨浓度分别达到18.12、17.59、15.1,比A110系列分别高出1.67、2.5、2.4,比A201型分别高出1.13、1.53、1.47,从反应动力学讲,A301型、A110系列及A201型反应活化能分别为159.03KJ/mol、171.58KJ/mol、165KJ/mol,由此可见A301的活性已远远超过A110系列和铁钴系列。在相同条件下,达到同样的出口氨浓度,A301型催化剂的反应温度比A110系列、A201型分别降低38℃和23℃。 在温度425℃,空速2×104h-1,H2/N2=3:1条件下,当反应器出口氨浓度达到18%时,A110-2型的压力为16.3Mpa,A201型为15.6Mpa,而A301型只要14.0Mpa,即A301型催化剂的操作压力可比A201降低1.6Mpa,比A110系列降低2.3Mpa,可以大大降低压缩功耗。 A301型由于具有较高反应活性,可在较高的空速下使用,当反应器出口氨浓度要求达到18%时,在15Mpa、425℃时,A110系列空速需低于1.75×104h-1,ICI74-1型需低于2.2×104h-1,而A301型为2.8×104h-1,这就为增加产量创造了条件。 2.2 工业应用中具体表现: 2.2.1 使用热点温度低、空速大、生产强度大。如江苏宜兴化肥厂,Φ1000单管折流式合成塔,装填A301型催化剂25.4吨,98年11月投运,至目前已运行2年9个月,热点温度仍控制在465℃,日产合成氨260T以上,进塔压力29.2Mpa,二进温度只98℃,如能把二进提至140℃,那么系统压力可进一步降低。山东郯城化肥厂,Φ1000轴径向合成塔,装填A301型催化剂18.8吨,97年1月投运,目前热点仍为470℃,445℃±5℃温度下运行2年多,最高日产合成氨300T,平均日产280T以上,合成能力仍有富余。至目前止已累计生产合成氨37万余吨,催化剂吨氨消耗已小于50g(国内大型氨厂合成催化剂平均吨氨消耗为80g),该炉触媒予计仍可使用2年。安徽临泉化肥厂,Φ1200轴一径向内件,合成塔外筒净空高只15.179 M, 比新设计的Φ1200系统外筒短1.32m,少装催化剂1.2m3,配Φ800分离系统,使用A301催化剂,98年12月投运,平均日产合成氨354T,99年共生产合成氨119945T。至今已连续运行2年8个月。 2.2.2 冷激型合成塔内件,如NC轴径向型JR冷激一间冷型,ⅢJ-99型及YD型等,可在较低的零米温度下操作,零米温度可控制在350℃。在空速一样的条件下可获得较大的绝热温升以提高氨净值:在绝热温升一样的条件下,可增加循环量。这就为增加合成氨产量创造条件。 2.2.3 短时间停车,床层温度在260℃以上,可以不用电炉把温度提至正常操作温度。如陕西兴平化肥厂、去年9月份,在床层温度<300℃而电炉又无法开启的情况下,通过精心操作把床层温度提至正常操作温度。 3 A301型催化剂的还原性能: 3.1 A301型催化剂的还原性能 A301型催化剂具有极易还原的性能,其还原反应的表观活化能为71.68KJ/mol,而A110 系列为93.3KJ/mol,根据还原动力学方程可知在相同的还原速率时,A301的还原温度低于A110系列的还原温度。实验表明,A301型还原温度比A110系列低50℃,比A201低30℃,还原速度是英国ICI74-1的1.6倍,是A110系列的3.3倍。A301催化剂还原主期温度为400-430℃,最终温度480℃。 传统催化剂与A301型催化剂的还原反应式: 1/3 Fe3O4 + 4/3 H2 = Fe + 4/3 H2O H2 - H1 = 60.4 KJ FeO + H2 = Fe + H2O H2 - H1 = 37.2 KJ 由此可以看出,还原出1摩尔Fe原子,传统催化剂所需的热量为60.4 KJ,而A301型催化剂只需37.2 KJ。即在同样的热量供给下,同样数量的A301型催化剂还原时间比传统催化剂时间要短。 A301型催化剂的氧化态母体为FeO,其理论出水量250kg/T左右,比传统催化剂减少14.5%。 3.2 在工业应用中具体表现为: 3.2.1 在同等的还原条件下,可缩短还原时间1-2天。若采用快速还原法,还原时间可大大缩短,如山东郯城化肥厂Φ1000标塔装A301型催化剂19T,升温还原时间累计79小时,有效出水时间50小时,还原后活性很好。目前已运行4年8个月,最高日产300T合成氨。 3.2.2 在同等条件下,可以在较小的电炉功率下还原。如石家庄联碱厂Φ1000矮塔,JR型内件,共装A301、A110-2型催化剂17T,原所配的700KW电炉与JR内件不配套被锯掉1/3多,实际电炉功率开不到300KW,在此条件下,仍能按时完成还原工作,底部温度提至470℃以上,没有因电炉功率偏小而影响生产计划。现日产合成氨200T,系统压力270kgf/om2,合成能力尚有富余。 4 A301型催化剂的耐热性 A301催化剂不仅在低温下具有高活性,而且具有良好的耐热性,在工业应用中表现为, 可在较高的温度下(480℃以上)长时间运行。如陕西兴平化肥厂,第一炉Φ1000塔,使用A301型催化剂,95年10月投运,因氨冷温度高,进塔氨浓在3.5-4.0%之间,故一开始热点就控制在485±5℃,连续运行3年半,正常生产负荷>240T/d。又如福建永安智胜化工联合公司,Φ1000矮塔,三段冷激一间冷式内件,化四院厦门分院设计,装A301催化剂11.2T(3.4M3),97年元月投运至99年8月合成工段扩能改造,运行2年零8个月,初期操作热点就定为485±5℃,99年1-8月份热点温度为495±5℃,99年1-8月有效生产213天,产氨41582T,平均日产合成氨180T,催化剂的平均容积利用系数为52.9T/m3d。


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