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帖子主题:1#14000m³/ h制氧机组循环冷却水系统
楼主:mxlly [2006/9/25 10:10:14]

114000m³/ h制氧机组循环冷却水系统

不停车清洗、预膜总结

刘智灵

    背景(前题)

114000 m³/ h制氧机组入夏以来,空压机排气量及排气压力大幅度减少和降低。在气温为2325℃时,排气量仅为72500m³/ h左右,压力为051Mpa左右,三级排气温度在112℃以上,四级排气温度在104℃以上,二级排气温度也远高于设计温度。在水温基本相同的情况下,与214000制氧机相比空气量相差5000m³/ h以上。气量严重不足,既影响空分设备的发挥和工艺的调整,也直接影响着氧气的供求,使系统氧气压力上不去,满足不了炼钢生产的需求。   原因分析及方案的提出 

针对以上问题,厂组织有关科室和车间认真进行了分析,认为主要原因有:

1 大气温度较高,影响空气量,这是自然现象,目前无能为力

2 空气湿度大,二、三级有水析出,灰尘积聚在叶轮上,影响流通面积,使空气量减少,但从振动情况分析,一是认为振动情况不错,比较平稳,二是认为叶轮对空气量的影响不会太大,同时,目前情况下,钢材生产形势异常火,也不可能停车进行检查,而且,在整个机组运行都很平衡的情况下,大家也不愿意停车检修。(实际结论不对或有待一步证明)

3 空压机气侧积灰太多,导致换热效果差国。但进空压机的气体是经过过滤的,灰尘应有现,同时,在不停车的情况下也不能处理。

4 114000m³/ h制氧机循环水冷却系统原设计流量为1782m³/ h,现在实际运行仪表指示流量为12501300m³/ h之间,压力在042 Mpa,与本身比,压力比原来高,与214000m³/ h比,压力也偏高,流量明显不足,在增开一台小泵(额定流量480 m³/ h)试验时,水流量增加仅50m³/ h左右,而压力到04 6Mpa 以上。说明系统管道阻力大,有结圬或淤泥沉积现象,导致冷却器换热效果不好,空压机各级排气温度较高,直接影响着空气量。且自968月投产以来,该系统仅进行过局部清洗,没有进行过系统清洗。因此,分析认为,水系统问题是影响空气量的主要原因之一。所以决定由武汉水处理剂厂来对该系统进行不停车清洗、预膜。

       处理过程

1   首先由武汉水处理剂厂拿出清洗、预膜方案。方案大体分为三步,一是杀菌剥离,二是清洗,三是预膜。于612号上午经技术科牵头召集有关人员对方案进行讨论认定。并于当日开始进行。

2   杀菌剥离即方案的第一步。

  目的 清除系统内所有过水面上的生物粘泥和藻类。

  方法 加杀菌灭藻剂,浓度300 mg/L

  监测参数 水的浊度。

  标准 浊度上升到稳定,不再发生变化(变化量不大)。

  要求 控制水量及水位。

  注意事项 严禁泡沫产生。

  用约量 这一过程的SM1药剂用量计算公式为

SM1药剂用量=300×V÷1000Kg  

式中300-投药浓度,mg/L  V-系统总贮水量,2090 m³ 1000-换算系数   按这一计算公式SM1用药量为627Kg

W-消泡剂总用量=50×V÷1000Kg) (包括清洗用量)

式中  50-投药浓度,mg/L。其它同前。

按这一计算公式-消泡剂总用量为209Kg

⑧过程 12号上午1020分关闭补水及排污伐,并关闭过滤系统,水位在44米,1040分开始加液体消泡剂20 Kg,固体消泡剂(既有消泡作用有剥离作用)100Kg1240分加液体消泡剂2Kg,固体消泡剂50 Kg。系统循环,让消泡剂与水充分混合,在这一过程中,水的浊度已开始增加,从水池加药口和可以看到水池里的水明显变混。1600SM1杀菌灭藻剂14桶(350Kg),1700SM1杀菌灭藻剂11(275Kg),共计加药625Kg,加液体洗涤剂2Kg,两一次性加阻圬缓蚀剂W5173两桶,加入搅拌槽W5173两桶,然后系统循环,监测水的变化,在循环结束时,从空压机看,在相同的条件下,空气量增加了1000m³/ h以上。水的变化参数如下

时间

PH

浊度(mg/L

Ca2mg/L

121250

864

288

171008

1400

866

729

18704

1700

85

89

224

1800

846

95

242

2000

85

101

259

13800

849

100

240

830

847

99

23842

   注: 由于化验设备局限,浊度是稀释后扩大倍率后的结果

根据化验结果,613号上午830分,历时约22小时,浊度基本变化不大,实际加药量为625Kg,符合要求。第一步杀生剥离结束。855分开始换水。

3         换水 

这一过程要求尽可能短的时间内完成,因为置换水的过程中不加药,即水经没有经过处理,在循环过程中易结圬,但在实际操作中还要照顾二炼的生产,所以在置换过程中不能按理想状况去操作。855分开补水及排污伐,将送二炼的水伐适当关小,进行置换。历时约24小时,614号上午800取水样分析,浊度基本达到要求(125 mg/L),PH827840分关闭补水及排污伐。开始下一步的工作任务。

4 清洗即方案的第二步

  目的 清除系统内所有过水面上的生物软泥及水垢

  方法 加W201清洗剂,浓度600 mg/L;加酸,PH值在55内。

③监测参数 水的浊度;PH值;挂片腐蚀率。

  标准 浊度上升到稳定,不再发生变化(变化量不大);PH值基本稳定。

  要求 控制水量及水位;在清洗期间挂入试片。

  注意事项 严禁泡沫产生;严格控制PH值。

  用药量 本过程的用药量计算公式为

W201用量=600×V×η÷1000Kg) 

式中  600-投药浓度,mg/L  V-系统贮水量, 2090 m³ 

1000-换算系数  η-药剂衰变系数,21

根据这个公式,W201用量为26334 Kg

酸量根据PH值情况而定

  过程 14号上午840关闭补水及排污伐,水位在41米,在水循环的情况下分别于45分从搅拌槽下加药口加W201(缓蚀)清洗剂14桶,向搅拌槽加H2SO4一桶,从加药口加W201(缓蚀)清洗剂30桶,消泡剂约11KgH2SO4 二桶。1020分加W201(缓蚀)清洗剂26桶,H2SO4 两桶。1330分向加药槽加H2SO4 一桶。1400向药槽下加药口挂入碳钢挂片一片(2070)向冷却塔内挂入挂片两片,一片碳钢(1033),一片铜(341)。1730分向加药槽加H2SO4  一桶,加W201(缓蚀)清洗剂35桶(从两个地方加)。615200H2SO4 一桶,430分加H2SO4一桶。1030分加H2SO4一桶。1700取出试片。称重结果为

2070 21435g  失重 0009g  腐蚀率  0119g/m2.h    

1033 20148g  失重 0005g  腐蚀率  0066g/m2.h    

341  23164g  失重 0001g  腐蚀率  0013g/m2.h    

1740分本阶段达到要求,清洗结束。历时约33小时。开始下一步的工作。

在这一过程中,水流量有较大波动,从12461435 m³/ h之间。而从空压机情况看,排气温度变化较大。相同的条件下,二、三级排气降低10℃以上,四级排气降低13℃以上,空气量增加2500 m³/ h以上。不同时间的化验结果如下:  

时间

PH

浊度(mg/L

Ca2mg/L

141300

603

302

24048

1500

565

347

25651

1700

604

368

26854

1830

508

393

3006

2030

527

414

32465

2230

553

831

3521

15000

582

85

36072

                         续表

时间

PH

浊度(mg/L

Ca2mg/L

15200

59

99

36873

400

592

103

3727

600

522

104

38076

800

598

106

39278

1000

  644

98

44889

1140

603

99

44889

1430

603

98

44088

  1630

559

99

44889

5换水 1740分开补水及排污伐开始换水,到617号上午830水质合格,换水完毕,加大排污量,调水位至39m 900补水及排污伐关闭。历时约41小时。期间向药槽断续加W5173缓蚀剂12桶。

6预膜即方案的第三步

目的 在清洗设备的表面形成一层防腐保护膜,使冷却水与系统表面隔离,达到缓蚀的目的。

方法 先加W402阻垢分散剂,浓度200mg/L,然后加W301A预膜剂700mg/LW301B预膜剂375mg/L进行预膜。

监测物 试片。

标准 试片表面有一层蓝色彩晕

要求 控制水量及水位:PH值在6070

⑥注意事项 严禁泡沫产生;控制PH值。

⑦用药量  本过程的用量计算公式为:

W402阻垢分散剂用量=200×V÷1000Kg

式中 200-投药浓度,mg/L。 其它同前。

根据这个公式计算,W402的用量为418 Kg

W301A预膜剂用量=700×V÷1000Kg

式中 700-投药浓度,mg/L。 其它同前。

根据这个公式计算,W301A的用量为1463 Kg

W301B预膜剂用量=375×V÷1000Kg

式中 375-投药浓度,mg/L。 其它同前。

根据这个公式计算,W301B的用量为7385 Kg

⑧过程 17号上午900分别加W402分散剂8桶;W301A预膜剂30桶;W301B预膜剂15桶;消泡剂25 KgH2SO4 两桶;向药槽加H2SO4 两桶。1000W402分散剂9桶;W301A预膜剂29桶;W301B预膜剂17.1100H2SO4 一桶;1200向药槽加H2SO4 一桶。1630分别在加药槽下吸水口和冷却塔内各挂入一片碳钢试片。1800向药槽加H2SO4 一桶。2130分取挂片。符合要求(表面有一层蓝色彩晕)。2400开始换水,至此,历时约14小时,预膜结束。本过程中取样测PH值均在规定范围内,结果如下:

 时间

1000

1440

1630

1740

2000

2150

PH

665

685

65

645

668

652

7换水 172400将水位设定到正常水位,开补水及排污伐开始换水,向正常生产过渡。在这个过程中,要检测无机磷的含量,当含量小于10mg/L为合格。同时,加阻垢缓蚀剂,化验药剂含量达到正常生产要求。到191530分,历时39个半小时,水质达到正常生产要求,总无机磷的含量841mg/L。总无机磷监测结果如下:

   时间

181630

19800

1030

1430

含量(mg/L)

3171

2022

1645

841

至此,本次水系统清洗、预膜全部结束。               

  效果及分析

1  经过七天多时间的工作,水流量从1300m³/ h左右增加到1350m³/ h左右,空压机三、四级进、排气温度有明显变化,参数如下:

日期及时间

11/6 1200

17/6  300

18/6  500

 

   

 

 

一级进气

254

255

257

一级排气

92

89

915

二级进气

468

449

462

二级排气

1117

1100

1125

三级进气

548

386

349

三级排气

1107

95

953

四级进气

571

406

412

四级排气

1024

886

897

流量

空气(m³/ h)

74010

72080

70430

从表上可以看出,在进气温度基本相同的情况下,空压机冷却效果有较大改善。与214000m³/ h空压机四级排气温度基本相同。本次水系统清洗、预膜达到预期效果。

2不足  ①对部分药剂的成分及特性了解的不够,如:同样是消泡剂,但液体和固体有多大差别;两种预膜剂的不同点等,这涉及到商业机密问题,不能强求。②试片的材质与我们所用的管道的材质可能不一样,那样在清洗和预膜过程中对管道的腐蚀和预膜的真实情况不好确定。③换水时间太长,对清洗和预膜的效果不利。④水浪费比较严重。⑤空气量不是很理想。

3分析 虽然空压机排气温度比较理想,但空气量却没有改善,反而从表上看,有下降的情况,这是因为①  空气湿度在发生变化,影响空气量。在清洗期间,空气量上升到76m³/ h,说明排气温度的变化确实能影响空气量的变化。②这段时间内气温变化较大,温差在10℃以上,有时有水析出,特别是在冷却效果好转时,析出水更多,这样可能有部分灰尘积聚在叶轮上,影响空压机的工作效率。③在大气温度变化平缓和变化较快两种情况下,气温虽然相同,但空气流量的可比性可能也存在差别。

五 结论

1  对水循环系统应定期清洗、预膜。取好在停车期间进行,这样既节约水和药,效果也更好。

2  大气温度对空压机的排气量影响取大。叶轮的工作效率对空压机的排气量也有很在影响。其次,才是温度和冷却效果。

 

备注:1 本总结参考武汉水处理剂厂的“安阳钢铁股份有限公司制氧厂1#14m³/ h制氧机组循环冷却水系统不停车清洗、预膜方案”

3  文中有些分析仅为个人观点,起抛砖引玉的作用,不当之生处,需继续探讨。

                                            2003-07-16



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