1#14000m³/ h制氧机组循环冷却水系统
不停车清洗、预膜总结
刘智灵
一 背景(前题)
1#14000 m³/ h制氧机组入夏以来,空压机排气量及排气压力大幅度减少和降低。在气温为23-25℃时,排气量仅为72500m³/ h左右,压力为0、51Mpa左右,三级排气温度在112℃以上,四级排气温度在104℃以上,二级排气温度也远高于设计温度。在水温基本相同的情况下,与2#14000制氧机相比空气量相差5000m³/ h以上。气量严重不足,既影响空分设备的发挥和工艺的调整,也直接影响着氧气的供求,使系统氧气压力上不去,满足不了炼钢生产的需求。二 原因分析及方案的提出
针对以上问题,厂组织有关科室和车间认真进行了分析,认为主要原因有:
1 大气温度较高,影响空气量,这是自然现象,目前无能为力
2 空气湿度大,二、三级有水析出,灰尘积聚在叶轮上,影响流通面积,使空气量减少,但从振动情况分析,一是认为振动情况不错,比较平稳,二是认为叶轮对空气量的影响不会太大,同时,目前情况下,钢材生产形势异常火,也不可能停车进行检查,而且,在整个机组运行都很平衡的情况下,大家也不愿意停车检修。(实际结论不对或有待一步证明)
3 空压机气侧积灰太多,导致换热效果差国。但进空压机的气体是经过过滤的,灰尘应有现,同时,在不停车的情况下也不能处理。
4 1#14000m³/ h制氧机循环水冷却系统原设计流量为1782m³/ h,现在实际运行仪表指示流量为1250-1300m³/ h之间,压力在0、42 Mpa,与本身比,压力比原来高,与2#14000m³/ h比,压力也偏高,流量明显不足,在增开一台小泵(额定流量480 m³/ h)试验时,水流量增加仅50m³/ h左右,而压力到0、4 6Mpa 以上。说明系统管道阻力大,有结圬或淤泥沉积现象,导致冷却器换热效果不好,空压机各级排气温度较高,直接影响着空气量。且自96年8月投产以来,该系统仅进行过局部清洗,没有进行过系统清洗。因此,分析认为,水系统问题是影响空气量的主要原因之一。所以决定由武汉水处理剂厂来对该系统进行不停车清洗、预膜。
三 处理过程
1 首先由武汉水处理剂厂拿出清洗、预膜方案。方案大体分为三步,一是杀菌剥离,二是清洗,三是预膜。于6月12号上午经技术科牵头召集有关人员对方案进行讨论认定。并于当日开始进行。
2 杀菌剥离即方案的第一步。
① 目的 清除系统内所有过水面上的生物粘泥和藻类。
② 方法 加杀菌灭藻剂,浓度300 mg/L。
③ 监测参数 水的浊度。
④ 标准 浊度上升到稳定,不再发生变化(变化量不大)。
⑤ 要求 控制水量及水位。
⑥ 注意事项 严禁泡沫产生。
⑦ 用约量 这一过程的SM1药剂用量计算公式为
SM1药剂用量=300×V÷1000(Kg)
式中300-投药浓度,mg/L。 V-系统总贮水量,2090 m³ 1000-换算系数 按这一计算公式SM1用药量为627Kg。
W-消泡剂总用量=50×V÷1000(Kg) (包括清洗用量)
式中 50-投药浓度,mg/L。其它同前。
按这一计算公式-消泡剂总用量为209Kg。
⑧过程 12号上午10:20分关闭补水及排污伐,并关闭过滤系统,水位在4、4米,10:40分开始加液体消泡剂20 Kg,固体消泡剂(既有消泡作用有剥离作用)100Kg,12:40分加液体消泡剂2Kg,固体消泡剂50 Kg。系统循环,让消泡剂与水充分混合,在这一过程中,水的浊度已开始增加,从水池加药口和可以看到水池里的水明显变混。16:00加SM1杀菌灭藻剂14桶(350Kg),17:00加SM1杀菌灭藻剂11桶(275Kg),共计加药625Kg,加液体洗涤剂2Kg,两一次性加阻圬缓蚀剂W-5173两桶,加入搅拌槽W-5173两桶,然后系统循环,监测水的变化,在循环结束时,从空压机看,在相同的条件下,空气量增加了1000m³/ h以上。水的变化参数如下
时间 |
PH值 |
浊度(mg/L) |
Ca2+(mg/L) |
12号12:50 |
8、64 |
28、8 |
171、008 |
14:00 |
8、66 |
72、9 |
187、04 |
17:00 |
8、5 |
89 |
224、 |
18:00 |
8、46 |
95 |
242 |
20:00 |
8、5 |
101 |
259 |
13号8:00 |
8、49 |
100 |
240 |
8:30 |
8、47 |
99 |
238、42 |
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注: 由于化验设备局限,浊度是稀释后扩大倍率后的结果
根据化验结果,6月13号上午8:30分,历时约22小时,浊度基本变化不大,实际加药量为625Kg,符合要求。第一步杀生剥离结束。8:55分开始换水。
3 换水
这一过程要求尽可能短的时间内完成,因为置换水的过程中不加药,即水经没有经过处理,在循环过程中易结圬,但在实际操作中还要照顾二炼的生产,所以在置换过程中不能按理想状况去操作。8:55分开补水及排污伐,将送二炼的水伐适当关小,进行置换。历时约24小时,6月14号上午8:00取水样分析,浊度基本达到要求(12、5 mg/L),PH值8、27。8:40分关闭补水及排污伐。开始下一步的工作任务。
4 清洗即方案的第二步
① 目的 清除系统内所有过水面上的生物软泥及水垢
② 方法 加W-201清洗剂,浓度600 mg/L;加酸,PH值在5、5内。
③监测参数 水的浊度;PH值;挂片腐蚀率。
④ 标准 浊度上升到稳定,不再发生变化(变化量不大);PH值基本稳定。
⑤ 要求 控制水量及水位;在清洗期间挂入试片。
⑥ 注意事项 严禁泡沫产生;严格控制PH值。
⑦ 用药量 本过程的用药量计算公式为
W-201用量=600×V×η÷1000(Kg)
式中 600-投药浓度,mg/L。 V-系统贮水量, 2090 m³
1000-换算系数 η-药剂衰变系数,2、1
根据这个公式,W-201用量为2633、4 Kg
酸量根据PH值情况而定
⑧ 过程 14号上午8:40关闭补水及排污伐,水位在4、1米,在水循环的情况下分别于45分从搅拌槽下加药口加W-201(缓蚀)清洗剂14桶,向搅拌槽加H2SO4一桶,从加药口加W-201(缓蚀)清洗剂30桶,消泡剂约11Kg,H2SO4 二桶。10:20分加W-201(缓蚀)清洗剂26桶,H2SO4 两桶。13:30分向加药槽加H2SO4 一桶。14:00向药槽下加药口挂入碳钢挂片一片(2070)向冷却塔内挂入挂片两片,一片碳钢(1033),一片铜(341)。17:30分向加药槽加H2SO4 一桶,加W-201(缓蚀)清洗剂35桶(从两个地方加)。6月15号2:00加H2SO4 一桶,4:30分加H2SO4一桶。10:30分加H2SO4一桶。17:00取出试片。称重结果为
2070# 21、435g 失重 0、009g 腐蚀率 0、119g/m2.h
1033# 20、148g 失重 0、005g 腐蚀率 0、066g/m2.h
341# 23、164g 失重 0、001g 腐蚀率 0、013g/m2.h
于17:40分本阶段达到要求,清洗结束。历时约33小时。开始下一步的工作。
在这一过程中,水流量有较大波动,从1246-1435 m³/ h之间。而从空压机情况看,排气温度变化较大。相同的条件下,二、三级排气降低10℃以上,四级排气降低13℃以上,空气量增加2500 m³/ h以上。不同时间的化验结果如下:
时间 |
PH值 |
浊度(mg/L) |
Ca2+(mg/L) |
14号13:00 |
6、03 |
30、2 |
240、48 |
15:00 |
5、65 |
34、7 |
256、51 |
17:00 |
6、04 |
36、8 |
268、54 |
18:30 |
5、08 |
39、3 |
300、6 |
20:30 |
5、27 |
41、4 |
324、65 |
22:30 |
5、53 |
83、1 |
352、1 |
15号0:00 |
5、82 |
85 |
360、72 |
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续表
时间 |
PH值 |
浊度(mg/L) |
Ca2+(mg/L) |
15号2:00 |
5、9 |
99 |
368、73 |
4:00 |
5、92 |
103 |
372、7 |
6:00 |
5、22 |
104 |
380、76 |
8:00 |
5、98 |
106 |
392、78 |
10:00 |
6、44 |
98 |
448、89 |
11:40 |
6、03 |
99 |
448、89 |
14:30 |
6、03 |
98 |
440、88 |
16:30 |
5、59 |
99 |
448、89 |
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5换水 17:40分开补水及排污伐开始换水,到6月17号上午8:30水质合格,换水完毕,加大排污量,调水位至3、9m 。9:00补水及排污伐关闭。历时约41小时。期间向药槽断续加W-5173缓蚀剂12桶。
6预膜即方案的第三步
① 目的 在清洗设备的表面形成一层防腐保护膜,使冷却水与系统表面隔离,达到缓蚀的目的。
② 方法 先加W-402阻垢分散剂,浓度200mg/L,然后加W301A预膜剂700mg/L与W-301B预膜剂375mg/L进行预膜。
③ 监测物 试片。
④ 标准 试片表面有一层蓝色彩晕
⑤ 要求 控制水量及水位:PH值在6、0-7、0。
⑥注意事项 严禁泡沫产生;控制PH值。
⑦用药量 本过程的用量计算公式为:
W-402阻垢分散剂用量=200×V÷1000(Kg)
式中 200-投药浓度,mg/L。 其它同前。
根据这个公式计算,W-402的用量为418 Kg。
W-301A预膜剂用量=700×V÷1000(Kg)
式中 700-投药浓度,mg/L。 其它同前。
根据这个公式计算,W-301A的用量为1463 Kg。
W-301B预膜剂用量=375×V÷1000(Kg)
式中 375-投药浓度,mg/L。 其它同前。
根据这个公式计算,W-301B的用量为738、5 Kg。
⑧过程 17号上午9:00分别加W-402分散剂8桶;W-301A预膜剂30桶;W-301B预膜剂15桶;消泡剂25 Kg;H2SO4 两桶;向药槽加H2SO4 两桶。10:00加W-402分散剂9桶;W-301A预膜剂29桶;W-301B预膜剂17桶.11:00加H2SO4 一桶;12:00向药槽加H2SO4 一桶。16:30分别在加药槽下吸水口和冷却塔内各挂入一片碳钢试片。18:00向药槽加H2SO4 一桶。21:30分取挂片。符合要求(表面有一层蓝色彩晕)。24:00开始换水,至此,历时约14小时,预膜结束。本过程中取样测PH值均在规定范围内,结果如下:
时间 |
10:00 |
14:40 |
16:30 |
17:40 |
20:00 |
21:50 |
PH值 |
6、65 |
6、85 |
6、5 |
6、45 |
6、68 |
6、52 |
7换水 17号24:00将水位设定到正常水位,开补水及排污伐开始换水,向正常生产过渡。在这个过程中,要检测无机磷的含量,当含量小于10mg/L为合格。同时,加阻垢缓蚀剂,化验药剂含量达到正常生产要求。到19号15:30分,历时39个半小时,水质达到正常生产要求,总无机磷的含量8、41mg/L。总无机磷监测结果如下:
时间 |
18号16:30 |
19号8:00 |
10:30 |
14:30 |
含量(mg/L) |
31、71 |
20、22 |
16、45 |
8、41 |
至此,本次水系统清洗、预膜全部结束。
四 效果及分析
1 经过七天多时间的工作,水流量从1300m³/ h左右增加到1350m³/ h左右,空压机三、四级进、排气温度有明显变化,参数如下:
日期及时间 |
11/6 12:00 |
17/6 3:00 |
18/6 5:00 |
温
度
℃ |
一级进气 |
25、4 |
25、5 |
25、7 |
一级排气 |
92 |
89 |
91、5 |
二级进气 |
46、8 |
44、9 |
46、2 |
二级排气 |
111、7 |
110、0 |
112、5 |
三级进气 |
54、8 |
38、6 |
34、9 |
三级排气 |
110、7 |
95 |
95、3 |
四级进气 |
57、1 |
40、6 |
41、2 |
四级排气 |
102、4. |
88、6 |
89、7 |
流量 |
空气(m³/ h) |
74010 |
72080 |
70430 |
从表上可以看出,在进气温度基本相同的情况下,空压机冷却效果有较大改善。与2#14000m³/ h空压机四级排气温度基本相同。本次水系统清洗、预膜达到预期效果。
2不足 ①对部分药剂的成分及特性了解的不够,如:同样是消泡剂,但液体和固体有多大差别;两种预膜剂的不同点等,这涉及到商业机密问题,不能强求。②试片的材质与我们所用的管道的材质可能不一样,那样在清洗和预膜过程中对管道的腐蚀和预膜的真实情况不好确定。③换水时间太长,对清洗和预膜的效果不利。④水浪费比较严重。⑤空气量不是很理想。
3分析 虽然空压机排气温度比较理想,但空气量却没有改善,反而从表上看,有下降的情况,这是因为① 空气湿度在发生变化,影响空气量。在清洗期间,空气量上升到7、6万m³/ h,说明排气温度的变化确实能影响空气量的变化。②这段时间内气温变化较大,温差在10℃以上,有时有水析出,特别是在冷却效果好转时,析出水更多,这样可能有部分灰尘积聚在叶轮上,影响空压机的工作效率。③在大气温度变化平缓和变化较快两种情况下,气温虽然相同,但空气流量的可比性可能也存在差别。
五 结论
1 对水循环系统应定期清洗、预膜。取好在停车期间进行,这样既节约水和药,效果也更好。
2 大气温度对空压机的排气量影响取大。叶轮的工作效率对空压机的排气量也有很在影响。其次,才是温度和冷却效果。
备注:1 本总结参考武汉水处理剂厂的“安阳钢铁股份有限公司制氧厂1#1、4万m³/ h制氧机组循环冷却水系统不停车清洗、预膜方案”
3 文中有些分析仅为个人观点,起抛砖引玉的作用,不当之生处,需继续探讨。
2003-07-16