1#6000Nm3/h制氧机启动、成功预防板式换热器过冷及膨胀机带液的操作实践
史正茂
我厂的KDONAR-6500/6600/23BY型空分设备是在KDONAR-6000/6600IV型空分设备的基础上改造而成。采用全低压切换式换热器流程,上塔采用规整填料和筛板的组合塔,并加高了近二十米,制氩系统采用先进的全精馏制氩工艺。自2000年元月改造成功以来,每次启动到第四阶段(积液阶段)都不同程度的出现板式过冷和积膨胀机带液现象。严重时被迫中止启动,靠自然复热后再启动,给生产造成很大被动。
现象原因分析:
设备启动运行到积液阶段,为了加速液体的积累,需要发挥膨胀机的最大制冷潜力,三台膨胀机全量运行。为了不使膨胀机机后温度过低,采用加大环流的办法来提高机前温度,但随着环流量的加大,环流温度越来越低,切换式换热器冷端也越来越冷,膨胀机前温度已无法提高,最后失去调节手段,造成板式过冷、机后带液。分析造成这种情况的原因有以下几个方面:
1、设备改造后,下塔高度没有改变,而上塔加高了近二十米,冷损和热容量同时增加,特别是提馏段的加高,至使其积液前预冷不彻底。如果部分液体进入上塔提馏段,因其温度还很高将全部汽化。虽然也会将一部分冷量转移给上塔,但是,蒸发的蒸气离开上塔后又通过气化器,而低温气体在气化器中的温升是有限的(例如从-189℃复制到-175℃),因此,它在液化器中所能产生的液空量不到原来的10%,也就是说只有少量的冷量又通过液化器才转移到塔内,余下的大部分冷量将转移给切换式换热器,从而造成切换式换热器过冷,中部温度下降,热端温差扩大;
2、在积液前,主冷没有预冷透,从而造成积液阶段无法将冷量转移到塔内,而切换式换热器却显得冷量过剩,造成板式过冷。以上两种原因造成板式过冷和机后带液一般发生在积液的初期阶段(主冷液位1000mm以下)。
3、在积液前没有对环流量进行适当限制;致使在积液前的调整空间变小,不能使机前温度较长时间保持在较高点,造成机后温度低于-188.5℃,出现液体。
4、当主冷液面上升到1000mm以上时,没有根据冷端温度及时开启氮-1阀(下塔液体回流阀)促进下塔建精馏工况,从而增加板式换热器的正流空气量,不使板式过冷。
采取措施:
1、在积液前适当控制环流量,在积液前环流(中部)温度不要低于-50℃。
2、积液前,彻底预冷上塔提馏段及主冷,保证主冷通道内气体畅通。
3、当主冷液面上升到1000mm时,渐开氮-1阀,建立下塔精馏工况,增加板式换热器正流空气量。
4、在积液前阶段后期,适时开大氩系统所有吹除阀,减少返流冷空气量,使切换式换热器温度保持在正常范围。
具体操作:
在设备启动的第二阶段,环流的冷却尽量放在最后,在第二阶段结束时,环流温度(中部)不要低于-50℃,这个阶段是在可逆式换热器的冷端温度(-60℃)不回升的前提下,冷却精馏塔及其它设备。让塔内设备尽可能地冷却,当透平膨胀机出口温度达-135℃时本阶段结束,第二阶段结束时,膨胀空气入上塔温度为-121℃,氧气进板式温度-116℃,污氮进板式-117℃,此时主塔温度大约-110℃,膨胀机进口-90℃,出口-135℃,中部温度保持在-60℃左右。
设备启动进入第四阶段,一开始,要全开液氮调节阀(调-1)和上塔吹除阀,以便从主冷中通道和低压侧导出热量,把主冷冷透。当精馏塔及其它设备温度达-165℃左右时,开空-3,关氮-6,进入积液阶段。此时切换式换热器的温度已趋正常,膨胀机的制冷量除弥补冷损外,其余部分应转移至塔内,用来积累液体。它的冷量回收是靠液化器来进行的。进入积液阶段大约四个小时,出现液空,预冷空吸并投运,大约八个小时出现液氧。在主冷出现液氧后,应设法减少液体的蒸发。例如适当关小氧流量,提高上塔压力,提高液氮液氧纯度,缩小主冷温差。在主冷液面上升至1000mm以前,渐开调-7、调-8阀,控制机后温度不低于-188.5℃,板式冷端不低于-176℃,渐关空-2环流量增大。当主冷液面上升至1000mm时,渐开氮-1阀,可增加板式正流空气量,避免板式过冷。渐开调-1阀可起到相同的效果,但必须注意上塔压力,适时开大氮-5阀,避免上塔超压,膨胀机后超压。在板式冷端温度低于-178℃时,适当开大氩系统所有吹除阀,减少板式返流的冷空气量,这样板式就不会过冷,中部温度就不会下降,机后温度也不会低于-188.5℃(液化点)。同时也冷却了氩塔。
在液氧面上升到2000mm时,可预冷氧吸、氧泵,渐开空-4,同时在主冷LO2面升至2600mm,可全开V702,渐开V701,积累氩塔冷凝器液位,此时可作膨胀机减量操作,渐开空-4渐关空-3,只剩一台膨胀机时,可全关空-2,膨胀机进气大部分走环流。此时正常精馏工况建立,启动结束。
以上是2002年1月23日和11月30日两次启动操作的总结,这两次启动过程顺利,均没有出现板式过冷和机后带液,如有不足不处请指正。