几起粗氩塔氮塞事故的原因分析
刘智灵 王建新
摘要:详细介绍了因氮气流量计工作压力下降、指示偏低,实际氮气流量偏大而引起的主
塔精馏工况异常,造成的粗氩塔氮塞事故的分析及防范措施。
关键词:氮流量;主塔;氮塞;防范措施;
一、概述
安阳钢铁公司制氧厂现有两套6000m3/h制氧机和两套14000 m3/h制氧机,其低压氧氮管网全部相互并联,若其中一套空分或压缩系统出现故障,产品可互送压缩。1#14000 m3/h空分设备是由杭州制氧机厂制造的全低压常温分子筛净化、增压式透平膨胀机、加氢除氧制氩式流程。设备于1996年8月一次性试车投产至今无扒塔检修,设备运行状况良好。其间经过我们深挖潜力,精化操作,设备的各项产品产量质量都有了很大的提高。
具体参数见表 1
|
设计值 |
实际平均值 |
最大液体工况 |
氧气产量m3/h |
14000 |
15400 |
14200 |
氧气纯度 % |
99.6 |
99.67 |
99.67 |
液氧产量折合气态m3/h |
200 |
400 |
900 |
氮气产量m3/h |
14000 |
15600 |
15600 |
氮气纯度10-6V/V |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
氩气产量m3/h |
300 |
370 |
370 |
氩气纯度 |
O2<5 ; N2<10 |
O2<1; N2<2 |
O2<1 ; N2<2 |
加工空气量m3/h |
73000 |
78000 |
80000 |
2002年11月12日至17日2#14000 m3/h空透故障停车抢修期间,1#14000 m3/h空分在24小时内出现了三次粗氩塔氮塞事故。
二.故障经过
2002年11月12日7:00, 2#14000 m3/h空气透平压缩机准备停车抢修,该车间16000 m3/h氮透和6000 m3/h氮透改由1#14000 m3/h空分和2#6000 m3/h空分向其供低压氮气。上午11:30因氧气管网压力较低,为增加氧气产量,我们将膨胀空气量由14700m3/h降至10400m3/h同时将膨胀空气旁通污氮管道阀门V5由两圈关至全关。12:50氩馏份由含氧92%上升至92。84%所以把氧产量由15200 m3/h提至15350 m3/h,14:50氩馏份在无任何下降趋势的情况下突然开始下降,操作工马上将氧产量从15350 m3/h压至15000 m3/h,10分钟后氩馏份仍继续下降,同时粗氩纯度也由含氩98。5%开始下降,操作工又将氧产量压至14000 m3/h,15:20氩馏份下至85%后开始回升,但粗氩纯度已下降至82%含氩,造成粗氩塔氮塞。当时认为是氧气产量提的过多所引起的氮塞。1小时后工况恢复正常。
18:40中班人员发现主冷液氧液位从3020mm下降至2900mm认为冷量不足,将膨胀空气量由10400 m3/h增至13100 m3/h,19:00氩馏份再次突然下降,因白班没交清V5阀已全关,所以中班增膨胀量后也未开V5阀,更加大了氮塞的可能性。在大幅度压产品氧的情况下还是造成粗氩塔氮塞。随后将V5阀开两圈,将膨胀量降至10000 m3/h,两小时后工况恢复正常。
13日夜班,随着氩馏份的逐步上长至94.7%含氧,氧气产量也逐步提至15700 m3/h左右,氩馏份也保持在94.7%至95% , 6:20主冷液氧液位又开始有下降趋势,由3020mm下降至2900mm,操作工将膨胀量由10000 m3/h提至11500 m3/h,6:50氩馏份在保持上长趋势的情况下再次突然急剧下降,操作工马上将氧产量压到13300 m3/h,但还是再次氮塞。
当时初步对三次氮塞的分析是(1)氧气产量提取过大。(2)进上塔膨胀空气量过大。所以采用减少氧气产量和增大V5旁通量的方法使氩馏份保持在94.5%以上来维持正常生产。11月17日13:30 ,2#14000 m3/h空分开车正常后改用自产氮气,1#14000 m3/h空分关闭送氮阀由放空阀自调放空,随后氧产量也逐步提高,氩馏份也下降至92%左右,工况一切恢复正常。
三、故障分析
我们结合报表及工况趋势图进行了认真的比较和分析,认为这几次氮塞事故与以往氮塞有所不同,一是氩馏份是在较高的情况下且无任何的下降趋势下发生的。二是每次氮塞均与分子筛切换无关。究其原因:
一是进上塔膨胀空气量是否过大?根据资料介绍,进上塔膨胀空气量一般不大于15%加工空气量上塔是能够承受的,而这次进上塔膨胀空气量为10400 m3/h,只占加工空气量的13%,根据我们以往的操作经验认为全关V5阀让膨胀空气全部送入上塔不该是造成这几次氩塞事故的主要原因。
二是氧气产量提取过大:根据以往操作经验,在同等工况下氧产量增加后氩馏份一般会缓慢下降,即便氩馏份下降至88%含氧,再小幅压氧产量氩馏份就会回升。而这几次氮塞过程中的提氧幅度较以往并不大,且发现氩馏份开始下降后压氧量却比过去大的多,(因氩馏份下降趋势很快)反而没能控制住,所以这也不该是主要原因。
三是我们根据这几次氮塞是在向2#14000 m3/h制氧机氮压机送低压氮后所发生的,且停止送氮后又完全恢复正常的特点,对送氮前后的氮气产量及氮气出装置压力进行了对比:送氮前氮产量FIC103设定值SV=15900 m3/h,实际PV值也一直保持在15900 m3/h左右,氮气出装置压力PIC103也基本保持在11Kpa。送氮后,氮产量FIC103设定值没改变还是15900 m3/h,而实际值却为15600 m3/h左右,氮气出装置压力PIC103降为4Kpa。为什么送氮后氮产量减少了氮气出装置压力不是升高而低了呢?哪到是氮气流量指示不准了吗?我们通过和仪控技术人员讨论分析后认为,在向2#14000 m3/h两台氮透供氮期间,若氮透抽取量过大,会使氮气低压管网压力降低,虽然氮气流量FIC103有系数补偿,当工作压力降低过多,当时低压氮气压力PIC103只有4Kpa,已超过其补偿范围,FIC103就会出现指示偏低,实际氮气流量已远超过15600 m3/h以上。
氮产量的偏大,出装置压力的降低使上塔顶部压力也随之降低,上塔压差增大,上升气体流速增快,塔板持液量相应增大,氧提取率降低。当氮透自调节时氮气流量出现波动,或进上塔膨胀空气量的波动,就会使上塔出现轻微的漏液,使氩馏份含氮量增加,造成粗氩塔氮塞。而从当时的趋势图上也可看出先是副塔阻力由3.45Kpa逐步上升至3.8Kpa,上塔阻力由33Kpa上至35.4Kpa,主冷液氧液位同时由3020mm下降至2900mm,副塔和上塔阻力开始下降后,氩馏份才急剧下降发生氮塞的。而造成氮气出装置压力降低流量增大的原因是,氮透开始抽氮使低压氮气管网压力下降,氮气流量FIC103指示15600 m3/h,偏低于设定值15900 m3/h,FIC103就会使氮气放空阀V108自动开大至全开,来增加氮气放空量,使FIC103PV指示值达到SV设定值。而氮气放空量的增加,使氮气出装置压力更低,实际氮气提取量更大,氮气流量指示值也更低,也更加剧了工况的恶习化,造成粗氩塔氮塞。
流量调节流程见图一:
四、经验总结
出现上述情况首先是尽可能的避免氮透抽取量过大问题,2#14000 m3/h两台氮透加起来最大抽取量是21000m3/h,虽然两套空分氮产量相加起来从数值可以满足2#14000 m3/h两台氮透需求,但因2#6000m3/h空分氮气出装置压力较低,设计是5Kpa,而1#14000 m3/h空分氮气出装置压力设计值是12Kpa,这样就会出现1#14000抽氮量增加,而2#6000 m3/h氮气量因低压管网压力高而减少。可选择出装置压力稍高的1#6000m3/h空分与1#14000 m3/h空分共同送氮以缓解这种情况的发生。其二是当出现因抽氮压力较低氮气流量指示偏小,V108氮气放空阀全开时,可手动将V108阀关小使氮气出装置压力PIC103升高后再投自动控制,并将FIC103设定值SV相应设低些,来避免因设定值太高氮气放空阀开大的恶性循环现象发生。
12月初2#14000 m3/h空分计划检修,在向2#14000 m3/h供氮后,再次出现氮气出装置压力和流量降低、上塔和副塔阻力升高的现象,我们采用上述方法,采用和1#6000 m3/h空分一起供氮,手动关闭V108阀后,氮产量马上从15600 m3/h上升到15900 m3/h,氮气出装置压力也由4Kpa上升到9Kpa,工况一切恢复正常。
在日常生产过程中对每个工艺参数所发生的变化我们都要认真思考,仔细观察,分析原因,及时处理,以减少故障的发生,确保设备稳产高产。
作者简介: 刘智灵(1964—)工程师,1987年大学毕业,现任安钢制氧厂四车间主任